中冶葫蘆島東山二系統(tǒng)點(diǎn)火試車一次成功
2010年12月06日 10:0 5556次瀏覽 來(lái)源: 中冶葫蘆島有色金屬集團(tuán)有限公司 分類: 鉛鋅資訊
總經(jīng)理、黨委副書(shū)記牛井坤親臨開(kāi)車現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)開(kāi)車工作,并向相關(guān)負(fù)責(zé)人詳細(xì)詢問(wèn)了系統(tǒng)開(kāi)車的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。下午15時(shí)46分,在一陣喜慶的鞭炮聲中,硫酸廠廠長(zhǎng)王豐華和東山車間主任劉新親手點(diǎn)燃了煤氣。在系統(tǒng)主控室內(nèi),牛井坤通過(guò)電腦DCS畫(huà)面查看爐體升溫趨勢(shì),了解系統(tǒng)設(shè)備運(yùn)行情況。牛井坤求硫酸廠要認(rèn)真做好開(kāi)車后的生產(chǎn)組織工作,確保系統(tǒng)投產(chǎn)一次成功。
根據(jù)升溫計(jì)劃,沸騰爐烘爐作業(yè)為13天,消除爐內(nèi)水分和應(yīng)力后系統(tǒng)投料納入正常生產(chǎn)序列。
為確保開(kāi)車一次成功,硫酸廠高度重視,制定了詳細(xì)的烘煮爐試車方案以及各種應(yīng)急預(yù)案,對(duì)焙燒和制酸系統(tǒng)進(jìn)行了嚴(yán)格檢查,完成了各種設(shè)備的單體試車和聯(lián)動(dòng)試車及電氣儀表自控系統(tǒng)的調(diào)試。
焙燒方面,對(duì)加料皮帶進(jìn)行了更換,鍋爐的每道焊縫都嚴(yán)格的焊接,烘煮爐用的鋪爐礦已經(jīng)完成,各類水管線及汽管線的走向及保溫工作已經(jīng)到位。
制酸方面,對(duì)各類水泵進(jìn)行了調(diào)試,自動(dòng)化配酸閥門的調(diào)試,水管線的打壓試水,酸管線的試漏,開(kāi)車用的母酸也都準(zhǔn)備就序。硫酸廠干部職工放棄利用周六、周日休息,完成填裝轉(zhuǎn)化器用的觸媒的前期工作,確保質(zhì)量,保證觸媒活性,使東山二系統(tǒng)開(kāi)車一次性取得成功。
據(jù)了解,東山二系統(tǒng)改造工程于今年4月1日正式動(dòng)工,此項(xiàng)改造工程沸騰爐床面積為45平方米,采用高溫氧化焙燒工藝,與一系統(tǒng)產(chǎn)出的氧化礦專供20萬(wàn)噸蒸鋅系統(tǒng),制酸系統(tǒng)硫酸生產(chǎn)能力為10萬(wàn)噸/年,為兩轉(zhuǎn)兩吸工藝流程。
東山二系統(tǒng)投產(chǎn),具有重要的環(huán)保效益和社會(huì)效益, 每年可省煤2700噸,節(jié)省采購(gòu)資金270萬(wàn)元 ;總硫利用率由80%提高到96%,多產(chǎn)硫酸16000噸,每年可為公司創(chuàng)經(jīng)濟(jì)效益450萬(wàn)元 ;兩套制酸風(fēng)機(jī)電流由現(xiàn)82A降至65A,每年可節(jié)電112萬(wàn)千瓦時(shí),節(jié)約電費(fèi)56萬(wàn)元 ,每年減少污水排放量15萬(wàn)噸 ,節(jié)約水費(fèi)45萬(wàn)元;每年減少檢修費(fèi)用約500萬(wàn)元 ,6年即可收回工程投入成本。
責(zé)任編輯:小貝
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