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山西鋁第二氧化鋁廠降低汽耗攻關側記

2015年01月05日 16:46 4097次瀏覽 來源:   分類: 氧化鋁   作者:

  一增一減實現(xiàn)能量價值最大化
  ——中國鋁業(yè)山西分公司第二氧化鋁廠降低汽耗攻關側記


  溶出和蒸發(fā)兩大工序是氧化鋁生產的核心,而由熱電分廠提供的新蒸汽又是高壓溶出、蒸發(fā)原液等生產工藝的唯一能源。今年1至11月份,中國鋁業(yè)山西分公司第二氧化鋁廠通過梳理乏汽、冷凝水流程,節(jié)約新蒸汽消耗,在月均高壓溶出進料量同比提高49.38立方每小時的情況下,實現(xiàn)蒸汽消耗同比降低0.17t/t-Ao,在這一增一減間實現(xiàn)了能量價值最大化,而這增的是產量,減的是汽耗,累計創(chuàng)效1600余萬元。
  減少“入口”打造內部循環(huán)
  衡量汽耗的唯一指標是新蒸汽的用量。2012年以來,第二氧化鋁廠在全分廠范圍內優(yōu)化乏汽冷凝水流程,用高溫乏汽(降溫后的新蒸汽)代替一部分新蒸汽,把能量安排在最需要、最經濟的地方,形成一套環(huán)環(huán)相扣、經濟節(jié)能的熱力網絡。
  如果把“新蒸汽入口”看成水龍頭的話,那么溶出和蒸發(fā)就是兩個最大的“龍頭”,而且必不可少,第三個“龍頭”是低壓管網,全分廠的洗滌水加熱及生活用水等所需蒸汽都要從低壓管網上接入。
  為了節(jié)約新蒸汽,第二氧化鋁廠首先掐斷了低壓管網的蒸汽入口,使蒸汽總閥門三去其一。“這些生產生活所用的熱量都相對較小,通過計算,乏汽完全可以代替這一部分新蒸汽。” 溶出車間技術員趙君介紹道。
  每個氧化鋁廠都有一套乏汽再利用的流程。在50萬噸挖潛改造項目投產后,新建成的管道化溶出流程與原機組工藝流程不同,乏汽在滿足預脫硅單套管的加熱外,還有大量富余,造成冷凝水罐壓力過高,沒有充分利用的乏汽變成了顯而易見的浪費。
  溶出車間技術骨干決定改造內部乏汽流程,在管道化溶出機組的三套管上尋求突破。車間支持工程師鄭志勤每天都要統(tǒng)計套管溫度、蒸汽壓力,經過一段時間的數(shù)據(jù)核算,發(fā)現(xiàn)新蒸汽還有節(jié)約的空間。2013年底,車間首次嘗試將11根新蒸汽加熱單管改為10根,今年9月份中旬,車間在前期統(tǒng)計試驗的基礎上,再停用2根新蒸汽單管,減少五系列新蒸汽消耗27.3%。
  不斷的改進換來不斷地進步,先為高溫乏汽尋找“出路”,再關閉蒸汽“龍頭”,第二氧化鋁廠在現(xiàn)有管道基礎上稍加改動,花小錢就辦成了“降汽耗”這件大事。
  “就地取材”實現(xiàn)階梯利用
  要想減少蒸汽消耗,僅靠車間的“單打獨斗”還不夠,還需要把眼光從車間內部放到整個分廠。
  50萬噸挖潛改造項目新投用的蒸發(fā)機組和第二氧化鋁廠原有的蒸發(fā)機組相比有著明顯的優(yōu)勢,它將原蒸發(fā)器的一段進料出料改為二段進料出料,而且民營企業(yè)已經無一例外采用了類似流程。蒸發(fā)車間在分廠、設計院的幫助下,計算熱量平衡,在今年先后對兩個老蒸發(fā)機組進行針對性改造,大幅提高蒸發(fā)能力。“調整進料方式后,蒸發(fā)老機組改頭換面,挖掘出了最大的潛力。”車間主任王增強介紹說。
  為了實現(xiàn)能量最大限度循環(huán)利用,第二氧化鋁廠不僅在蒸發(fā)機組內部想辦法,幾乎將所有的閑置熱交換設備都派上了用場。
  車間攻關組現(xiàn)場巡查中發(fā)現(xiàn)了三臺長期閑置的板式換熱器。板式換熱器的作用是冷熱交換,倘若把車間的蒸發(fā)原液通過板式與溶出二次乏汽進行熱交換,既解決了設備閑置的難題,也能夠降低氣耗。在分廠的統(tǒng)一安排下,車間在2013年底完成了板式交換器加熱蒸發(fā)原液的流程,今年4月投入運行,部分蒸發(fā)原液液量通過板式交換提高了溫度。同時,又將原用于預脫硅槽加熱的新蒸汽乏汽改到蒸發(fā)原液溫度加熱上,又使部分蒸發(fā)原液溫度得到提升。
  只要能夠加熱蒸發(fā)原液溫度,降低汽耗就不再困難。今年10月,第二氧化鋁廠又重新設計了一份更具創(chuàng)意和挑戰(zhàn)的改造計劃。溶出閃蒸槽共12個,以往投用11個,備用1個,為充分發(fā)揮乏汽的高熱量價值,技術人員決定將唯一一臺備用閃蒸槽投入到換熱過程中,這樣所產生乏汽可以用到兩組預脫硅槽的加熱上,完全可以滿足要求。“我們打算再次改進現(xiàn)有流程,加大乏汽的利用率,到時,蒸汽消耗還會再創(chuàng)新低。”技術科科長季建穩(wěn)介紹道。
  “穩(wěn)定”壓倒一切
  生產系統(tǒng)波動無疑會造成大量的浪費,對蒸汽消耗更是如此。第二氧化鋁廠各車間堅持上道工序為下道工序提供合格、足量的產品,不讓高產“列車”在本工序晚點,穩(wěn)定物料和各類生產條件,保障穩(wěn)產、高產。
  溶出機組的運行穩(wěn)定和效果是整個生產系統(tǒng)的關鍵。溶出車間22臺壓煮器在正常情況下要保持線外隔離6-7臺,通過蒸汽給每個壓煮器進行加熱后,使其充分發(fā)揮作用。“蒸汽消耗與機組性能有著密切的關系,機組計劃檢修后的性能較好,我們就關閉幾臺保溫壓煮器的蒸汽閥門,從點滴入手,通過精細操作達到降低氣耗的目標”,溶出車間主任張純明的每項工作都與提高機組效率、降低氣耗有關。
  蒸發(fā)器酸洗和布膜器清理是提高蒸發(fā)機組效率的關鍵。日常工作中,蒸發(fā)車間嚴格按照酸洗清理周期,做到3組蒸發(fā)器與溶出機組同步檢修,使整個系統(tǒng)協(xié)調高效。但是,由于新老系統(tǒng)的物料實行互倒,造成了物料中結疤增多現(xiàn)象,無形中加大了檢修清理難度,影響了蒸發(fā)器效果。為延長蒸發(fā)器運行周期,蒸發(fā)車間開動腦筋,使用除垢劑試驗減緩布膜器結垢。試驗投用后,效果明顯,再也沒出現(xiàn)過堵塞管束現(xiàn)象,基本保證了蒸發(fā)器的清理與高壓溶出機組檢修的同步。
  在分廠乏汽系統(tǒng)內,溫度高低成為蒸汽管道走向的標準,水質如何成為能否進入下一道流程的關鍵。蒸發(fā)車間主控室內,新增加的一臺在線水質導度儀,可以讓員工實現(xiàn)水質在線監(jiān)測。合格的蒸發(fā)回水溫度在70℃左右,經過降溫降壓處理后,再次進入熱電分廠鍋爐,大幅降低了產汽煤耗。逐年增大的高溫、高質量蒸發(fā)回水也為山西分公司的節(jié)能降耗夯實了基礎。
  除了乏汽的再次利用,節(jié)能降耗的理念深入到分廠全局工作的每一環(huán)節(jié)。裝備科不定時地采取保溫措施,為所有蒸汽管道包裹上巖棉和鐵皮,提高保溫效果;高壓溶出壓煮器線外檢修時“重點照顧”管道內的結疤,火燒、水洗、人工三種方式輪流上陣,提高了設備導熱性能,減少蒸汽浪費。
  第二氧化鋁廠按照熱量高低需求重新梳理了乏汽冷凝水流程,在全分廠的努力配合下,用員工智慧擴大了降本增效戰(zhàn)果。


  記者短評
  

                                                        拿出智慧 換回效益
  第二氧化鋁廠通過整體規(guī)劃,設計完善了乏汽冷凝水流程,高效率回收熱量,取得良好的經濟效益,這既是運營轉型帶來的可喜成果,也增強了我們繼續(xù)推進運營轉型的堅定決心。
  設計一套流程不僅需要決策者統(tǒng)領全局、統(tǒng)籌規(guī)劃,也需要深入崗位、摸清實情,這樣才能保證設計上沒有缺陷,實施上堅定不移、效果上不打折扣。第二氧化鋁廠并沒有因為設備新、流程新而固步自封,指望一個先進流程“打遍天下”,而是在不停琢磨、不斷進取,最終實現(xiàn)了自我提高、自我突破。
  降低汽耗是一個展現(xiàn)運營轉型成果的窗口,我們希望看到更多的好做法應用在堿耗、礦耗、電耗等難點攻關上,運用精益理念,挖掘員工智慧,打造更具競爭力的氧化鋁企業(yè)。

責任編輯:四筆

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