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“國字號大師”是這樣煉成的

——記“國家級技能大師”趙衛(wèi)

2015年11月10日 8:58 4407次瀏覽 來源:   分類: 新技術   作者:

  這幾天,中鋁中州鋁業(yè)有限公司的趙衛(wèi)心中樂開了花。
    不僅以他名字命名的“國家級技能大師工作室”掛牌了,而且中鋁公司黨組書記、董事長葛紅林親臨該工作室視察,并且給他回了一封親筆信,勉勵他多搞創(chuàng)新、多帶徒弟、當好榜樣。
探尋成功的道路,總是閃爍著異樣的光芒。趙衛(wèi)一路走來,有艱辛,有汗水,也有喜悅。
當工人就要當最好的工人
“當工人就要當最好的。”趙衛(wèi)時刻這樣要求自己。
1991年,技校畢業(yè)后,趙衛(wèi)來到的中州鋁廠,從此與氧化鋁生產結下了不解之緣,這一干就是20多年。
據(jù)當時的配料工序長黨希生回憶:“趙衛(wèi)言語不多,鉆勁兒不小,上班第二年就小有名氣,成為了‘技術含量首屈一指’的第一批配料工。”
外行看熱鬧,內行看門道。說起配料,就是將氧化鋁生產所需的鋁礦石、煤、石灰石等根據(jù)成分的變化按照一定的配比混合在一起,為后道工序提供合格的料漿。
這項工作看似簡單,但每一種物料的一丁點兒變化都將改變整個配比,加之氧化鋁生產的連續(xù)性,決定著這項工作的復雜性、繁瑣性和重要性。
雖說初生牛犢不怕虎,但當時的趙衛(wèi)心里一點也不輕松。為了學技術、練本領,他幾乎投入了全部身心,甚至到了廢寢忘食的地步。
白天,他仔細觀察物料情況,不斷調整礦石與石灰的比例,并對比調配結果,詳細地一一記錄在小本上,他反復對照課本,遇到自己無法解決的問題就請教老師傅。由于家住焦作市來回路程需要近兩個小時,坐在班車上他看似與其他人一樣在閉目養(yǎng)神,其實,他在反復琢磨著縈繞在心頭的問題。晚上,他堅持記日志,曾為弄清一個問題徹夜不眠……
“壓力蠻大的,但是咱不能松懈,做人要勤奮,做工要努力。”這或許就是趙衛(wèi)對工人最樸實的理解。
翻看趙衛(wèi)的記錄本,大多都微微泛黃,經(jīng)常翻閱的痕跡無不訴說著他對技術的“如饑似渴”。每天統(tǒng)計抄寫1200余個數(shù)據(jù),且每個班都先將前幾個班的生產情況進行總結,列出對比表,然后根據(jù)對比表的分析結果指導自己操作。同時,認真分析其他各班的調控情況,參閱大量技術資料,詳實地記錄、對比指標調控各個環(huán)節(jié)的細微變化,進行月度技術總結分析。
功夫不負有心人。經(jīng)過上千次的反復摸索,2001年7月,趙衛(wèi)終于繪出了最佳的 “生熟料對應關系表”。在此基礎上,他又通過反復總結、對比、提煉,隨后又摸索出了“料漿鈣比調配分析法”,理順了料漿組分間的內在聯(lián)系。
由于運用簡單、可操作性強,這一方法很快便在生產中得以廣泛推廣應用,配料工的操作水平得到了整體提高。
從當時的原始記錄上可以一目了然,熟料鈣比合格率均保持在95%以上的較高水平,不僅給后續(xù)生產創(chuàng)造了良好的條件,而且每年由此可增加收入113萬元。
2002年,他創(chuàng)造的“料漿鈣比調配分析法”被命名為“河南省職工先進操作法”。趙衛(wèi)憑借學習的鉆勁和刻苦的韌勁,在最短時間內完成了人生中的第一次“智能升級”和“發(fā)現(xiàn)之旅”。
當工人要有一雙“隱形的翅膀”
小試牛刀的趙衛(wèi)嘗到了技術的甜頭,從此一發(fā)不可收拾,并為之傾注了全部的激情。
2003年3月,中州鋁業(yè)與中南工大一起準備籌建料漿自動配料產業(yè)化工程及自動配料軟件研發(fā)項目。為了項目的早日成功,趙衛(wèi)作為生產方工藝代表與中南工大的工作人員開始了協(xié)作。
由于專業(yè)上的差別,趙衛(wèi)與項目組人員的溝通一開始顯得并不怎么順利,為了能把自己的想法天衣無縫地融入到自動配料系統(tǒng)里,必須教會他們如何配料。于是,趙衛(wèi)結合自己10多年的配料工作實踐經(jīng)驗,編寫了一套結構嚴謹?shù)?ldquo;料漿調配思路”,便于對方參考。
“沒想道你們這兒有水平這么高的工人……實在太好了!”中南工大派來的博士后拿著趙衛(wèi)所編的小冊子豎起了大拇指。
隨著雙方配合越來越默契,自動化配料的進程也露出了勝利的曙光。2004年9月自動配料進入生產調試階段,趙衛(wèi)興奮地幾天幾夜堅守在現(xiàn)場跟班調試,經(jīng)過不斷完善與修改,使系統(tǒng)研發(fā)貼近了生產實際。2005年10月自動配料正式投入使用。
這一現(xiàn)代化的信息處理系統(tǒng)使配料工摒棄了分分秒秒伴隨在身邊的計算器,給人們打開了一個前所未有的嶄新視野。只要輸入指標數(shù)據(jù),便可自動算出結果,指標合格率大大提高,送出料漿堿鈣比波動范圍控制在0.02%以內,鋁硅比合格率達到了90%。
“知識和技能使我們工人更有力量。”趙衛(wèi)說,“新時期對我們產業(yè)工人提出了新要求,技術就是我們當工人的一雙‘隱形的翅膀’”。
在接下來的幾年里,趙衛(wèi)不曾停止前進的腳步,而是翱翔在技術創(chuàng)新和科技進步的廣闊天地里,破解著一道道生產難題,先后完成了多項技術性突破。
他和同事共同創(chuàng)造的“提高料漿細度合格率”QC成果獲河南省一等獎。他主持完成的“燒結法生料漿配方指標調控技術研究”獲有色金屬工業(yè)科學技術評審三等獎,并鑒定為“達到國際先進水平”。
趙衛(wèi)說:“創(chuàng)新就是在別人未曾涉入之前,自己先行一步。”在這種意識的支配下,趙衛(wèi)在創(chuàng)新的道路上一路前行。2006年,趙衛(wèi)憑借優(yōu)異成績和扎實的技術,榮獲第八屆“全國技術能手”榮譽稱號。
根深蒂固方能枝繁葉茂
當工人,只有深深扎根企業(yè),在一線實踐中壯大自己,才能夠擔當重任,在風雨洗禮中靜待一樹繁花。
這是趙衛(wèi)的夢想,更是他持之以恒所堅持的。
然而,一場席卷全球的金融危機讓鋁行業(yè)進入了長期的“寒冬期”,很多人陷入了迷茫中,甚至部分搞技術的人都長嘆“生不逢時”。但是,趙衛(wèi)依然堅守著,他說,企業(yè)困難了,我們更應該通過技術創(chuàng)新多想辦法降本增效。
為了隨時掌握生產動向,趙衛(wèi)將辦公室和更衣室搬到離生產區(qū)域最近的值班室樓上,每天騎著自行車,在生產區(qū)域奔波忙碌,很多時候連班車都趕不上。
值班長尚全恩告訴記者,趙衛(wèi)在生產組織方面不但指令到位,而且指標調控有提前量,他提出的《提高化片堿能力》技術攻關項目實施后,形成雙流程化堿模式,化堿量由原來的每班30噸提高到了70噸,堿液濃度的提高促進了堿比指標的優(yōu)化。同時,他提出的精細化操作提高磨機產能、精細化倒槽提高一次調配合格率都取得了很大的成效。
2013年以來,趙衛(wèi)先后修訂增補工藝管理制度20余項,強化工藝紀律基礎管理和崗位自檢自控能力,提高過程指標可控度,為優(yōu)化生產創(chuàng)造條件。“持續(xù)優(yōu)化料漿指標”、“熟料窯穩(wěn)產高產”等相關項目的實施,實現(xiàn)了拜耳法直磨礦月產量突破7萬噸大關和熟料窯運行周期的大幅度延長。
針對彈性生產組織的需求,趙衛(wèi)通過合理布局和完善管磨配料系統(tǒng)流程,實現(xiàn)了管磨系統(tǒng)7臺磨機及料漿槽系統(tǒng)同時兼?zhèn)?套生產流程能力,為生產注入了新的生機和活力。
如今,趙衛(wèi)在中州是個名副其實的“名人”,在同行業(yè)享有很高的聲譽。他帶領的團隊在解決生產難題的同時,也斬獲了“有色金屬行業(yè)技能大獎獲得者”、“有色金屬行業(yè)技術能手”、“河南省技術能手”、“河南省五一勞動獎狀”等諸多榮譽或稱號,他本人也取得授權專利1個,并被評為有色金屬行業(yè)技能鑒定優(yōu)秀考評員。
今年年初,河南省財政廳和人社廳下達國家級技能大師工作室建設項目獎金,給予“趙衛(wèi)國家級技能大師工作室”補助獎金10萬元。中州鋁業(yè)立即進行選址建設,以便早日投用。
趙衛(wèi)信心百倍,他說:“作為技能大師工作室的領銜人,深感責任重大,爭取從技能培訓、技術攻關、技術推廣等方面有所建樹。”
隨后,在相關部門的協(xié)助下,技能大師工作室管理辦法、總體發(fā)展規(guī)劃、年度工作計劃、業(yè)務工作流程等相繼建立健全。

責任編輯:zzz

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